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锅炉再热减温水水量不足时,如何防止在调整过程中不超温?注意事项和措施有哪些?

时间:2025-12-26   访问量:1012


一、核心注意事项(优先级:安全>稳定>经济)  
1. 严守温度红线:再热汽温需控制在设计值±5℃内(如超临界机组通常为569℃),管壁温度不得超过材料允许值(如T91钢≤610℃),严禁长时间超温导致材料蠕变、爆管。  
2. 避免盲目操作:不得强行开大减温水阀(可能导致阀后压力骤降、汽塞或管道振动),未排查减温水不足原因前,禁止大幅调整负荷或燃烧工况。  
3. 强化联动监控:同步监视高压缸排汽温度、再热器进出口压差、烟气温度(再热器区域)及减温水流量/压力,若出现温度突变(>10℃/min),立即启动应急措施。  
4. 保障蒸汽流通:严禁再热器单侧断流或流量过低(最小流量需满足设计要求,通常≥额定流量的30%),防止局部过热。  
5. 协调电网调度:若需降负荷,需提前与调度沟通,避免突然甩负荷影响电网稳定,降负荷速率控制在1-2%额定负荷/min以内。

二、应急处理措施(按执行顺序排序)  
1. 快速排查减温水不足根源(10分钟内完成)  
- 检查减温水泵运行状态:电流、出口压力是否正常,有无气蚀(如泵体振动大、噪音异常),备用泵是否联动启动。  
- 排查减温水管道及阀门:是否存在堵塞(滤网堵塞、结垢)、泄漏(法兰、焊缝渗漏),阀门开度反馈是否准确(避免卡涩导致实际流量不足)。  
- 核实给水泵工况:若给水泵出力不足(如汽动给水泵汽源压力低),需优先保障减温水支路供水(可调整给水泵再循环阀开度)。  
2. 燃烧工况优化(最直接的应急调节手段)  
- 调整火焰中心:降低喷燃器倾角(如从30°调至15°),或投入下层喷燃器、停运上层喷燃器,减少再热器区域辐射吸热。  
- 优化配风方式:增加再热器区域二次风配比(如将过燃风挡板开度从40%调至60%),降低炉膛出口烟温,同时避免局部缺氧燃烧导致的热偏差。  
- 控制燃料品质:若燃煤热值过高(如Qnet,ar>25MJ/kg),可适当掺烧低热值煤,或降低给煤量(配合负荷调整),减少总放热量。

3. 机组负荷与蒸汽流量调节  
- 适当降负荷:按1%额定负荷/min速率降低机组负荷,减少再热蒸汽流量(负荷下降10%,再热汽温通常可降低3-5℃),但需保证机组最低稳定负荷(如30%额定负荷)。  
- 利用旁路系统:开启再热器旁路阀(如BMCR工况下旁路流量≥20%),增加再热蒸汽流通量,带走管壁热量(注意旁路阀开度需逐步调整,避免再热汽压骤降)。  
- 调整汽轮机运行:若机组具备高压缸排汽调门调节功能,可适当关小调门,提高高压缸排汽温度,间接降低再热器吸热温差(需协调汽轮机厂技术要求)。  
4. 减温水系统应急处置  
- 切换备用减温支路:若设计有冗余减温器(如屏式再热器入口+出口双级减温),立即切换至备用支路,或同时投入两级减温。  
- 临时疏通/补水:若因滤网堵塞导致流量不足,可临时关闭减温水管路隔离阀,清理滤网(需确认系统无压后操作);若因水源不足,可协调化学补水系统临时增加供水(需保证水质达标)。

三、长期解决措施(从根源消除隐患)  
1. 减温水系统改造:

- 增大减温水泵容量(如将泵出口压力从18MPa提升至20MPa),或增设备用泵,确保极端工况下供水可靠性。

- 优化减温器设计:更换雾化效果更好的喷嘴(如螺旋式雾化喷嘴),减少减温水与蒸汽的混合温差,避免局部过冷或过热。

- 管道防堵改造:在减温水管路增设反冲洗装置,定期清理结垢(如采用高压水射流清洗),材质升级为耐蚀合金(如316L)。 2. 锅炉燃烧系统优化: - 改造喷燃器:采用低氮燃烧器+分级配风设计,降低火焰中心高度,减少再热器区域热负荷集中。 - 增设烟气挡板:在再热器与过热器区域之间设置可调烟气挡板,通过改变烟气流量分配调节再热汽温(适用于四角切圆锅炉)。 3. 运行机制完善: - 建立预警逻辑:在DCS系统中设置减温水流量低报警(如低于设计值的50%时触发),联动显示再热汽温趋势预测。 - 定期校验设备:每月校验减温水阀开度与流量的线性关系,每季度测试备用减温支路切换可靠性,每年对减温水系统进行全面排查。 四、法规依据与案例参考 1. 法规要求:《火力发电厂安全规程》(DL 5009.1-2014)第10.2.15条规定:“再热汽温调节应保证汽温稳定,避免大幅波动,超温时应立即采取措施降低汽温,必要时降低负荷”。 2. 典型案例:某300MW亚临界机组曾因减温水滤网堵塞导致流量不足,再热汽温超温至582℃(超设计值13℃),运行人员通过快速降负荷(从280MW降至220MW)+ 调整喷燃器倾角(从25°降至10°),15分钟内将汽温降至565℃,未造成设备损坏;后续通过增设自动反冲洗滤网,彻底解决堵塞问题。

                                                                                                                   本文来自:公众号“发电厂全能值班员技术交流”

                                                                                                                    免责声明:本文资料系转载,著作权属原创者左右,如有侵权,请在后台留言联系我们删除,谢谢

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